哪些因素會導致聚丙烯酰胺溶解失效
發布時間:25-05-16
瀏覽
次
在污水處理、污泥脫水等工業場景中,聚丙烯酰胺因其優異的絮凝性能被廣泛應用。然而,實際使用中常面臨溶解不均勻的難題,導致聚丙烯酰胺效能無法充分發揮,甚至引發水質惡化。今天鞏義億騰公司將以我們的某洗沙場客戶為例,深入探討這一問題的成因與系統性解決方案。下邊跟著聚丙烯酰胺生產廠家億騰小編一起了解一下吧。
聚丙烯酰胺溶解不均勻的多重原因如下:
該洗沙廠在處理循環水時,發現聚丙烯酰胺溶液中存在未溶解顆粒,導致絮凝效果波動。經現場檢測,問題根源可歸結為以下三點:
1、溶解條件失控
該洗沙廠采用自然水溫溶解陽離子型聚丙烯酰胺PAM,冬季水溫低于10℃時,溶解時間延長至4小時仍存在結塊現象。此外,攪拌槳葉轉速達1200rpm,遠超行業標準,導致分子鏈斷裂,溶液粘度下降30%。
2、水質干擾
溶解用水直接取自循環水系統,水中懸浮物濃度高達1500mg/L,且pH值波動于4.5-6.0之間。酸性環境加速了酰胺基團的水解,形成不溶性凝膠體,堵塞加藥管道。
3、設備缺陷
溶解罐內未設置擋板,聚丙烯酰胺溶液形成“短路流”,部分區域停留時間不足5分鐘。投加口位于罐體頂部,藥劑直接落入液面,未形成有效擴散。
聚丙烯酰胺溶解不均勻的解決方案:
針對上述問題,該廠實施了以下改進措施:
1、溶解工藝參數標準化
溫度控制:安裝恒溫水浴裝置,將溶解溫度穩定在25-30℃。
攪拌優化:采用雙層槳葉攪拌器,上層為推進式槳葉(轉速80rpm),下層為渦輪式槳葉(轉速150rpm),形成垂直循環流。
比例調整:將投加濃度從0.8%降至0.3%,并分兩階段溶解:先配制0.1%基礎液,再逐步稀釋至目標濃度。
2、水質預處理與助劑協同
增設砂濾裝置,將溶解用水懸浮物濃度降至50mg/L以下。
添加0.1%非離子表面活性劑,降低溶液表面張力,加速聚丙烯酰胺PAM分子舒展。
3、設備改造與流程再造
溶解罐升級:安裝導流筒與折流板,使溶液在罐內形成螺旋上升流,停留時間延長至30分鐘。
投加系統改造:采用文丘里管負壓投加裝置,藥劑通過0.5mm孔徑噴嘴霧化后進入溶液,避免局部濃度過高。
聚丙烯酰胺溶解不均勻問題本質上是工藝參數、水質條件與設備性能的耦合失效,通過精細化管控溶解溫度、攪拌強度、水質指標等關鍵參數,并實施設備升級與流程優化,可徹底消除溶解瓶頸。